在工业控制领域变频调速正越来越普遍地使用于各种调速系统中,它具有体积小、重量轻、安装操作简单、数据可靠、性能稳定、节电效果显著等优点。用在风机、水泵调速控制系统中具有软起动功能,减少了对电网的污染。而单台变频器既可用于多台风机软起动又可用于对某台风机调速,这在某些应用场合具有非常重要的现实意义。
新疆南部盛产棉花,相应建有许多棉花加工厂。在加工厂中不同工序间使用风机管道传送棉花,整个工厂大约有40台功率分别为15kW至75kW的风机,每一工序由3~4台风机分别控制不同的输送风管并由同一只配电柜供电。原系统采用Y-Δ转换方式起动风机,起动时对电网有一定的冲击。由于风机无法调速,使同一工序中的棉花输送速度不能完全一致,虽该系统对输送速度的控制要求并不很高,但长时间的累计误差导致管道堵塞的现象还是时有发生。一旦发生堵塞,必须关闭多道工序的风机,这极大地影响了生产效率。针对这一情况,我们使用了PLC控制的变频调速系统,合理经济地解决了起动冲击电流和棉花堵塞的问题。
2系统介绍
2?1系统构成
本系统应用于四台风机组成的某一工序中,四台风机的功率均为55kW,系统主电路如图1所示。变频器输出端通过接触器Q11、Q21、Q31、Q41分别控制四台电机,同时,接触器Q12、Q22、Q32、Q42经热继电器分别将电机连接至电网。在本系统中,变频器使用了日本安川公司的VS616G5?55kW。
用于逻辑控制和软件连锁的PLC采用了日本三菱公司的FX2-48点,其输出点通过中间继电器J控制相对应的接触器,如图2所示。
图1系统原理图
图2PLC逻辑控制图
图3起动、切换流程框图
2?2工作原理
该系统改造的主要目的有两点:
(1)替代原有的Y-Δ起动方式以减少风机起动时对电网的冲击;
(2)操作工可根据情况对某台风机调速,杜绝棉花堵塞现象的发生。
以风机M1为例:起动时首先Q11闭合,风机变频软起动,当到达同步转速后,按“切换按钮”,使Q11、Q12切换,Q11接至电网。依此类推,可分别起动每台风机。如果某台风机需要调速,则由变频器直接驱动,根据要求调速。
2?3技术关键
本系统由于采用单台变频器多电机切换,因此切换时对变频器的保护是控制系统可靠运行的关键,系统中采用了硬件和软件相配合的双重保护。硬件连锁中,充分利用了安川变频器多机能输入、输出接点。起动过程中,当PLC接到起动信号后,将首先判别变频器是否有0Hz信号,以此保证电机必须由0Hz开始起动;为减少切换时的电流冲击,只有当变频器输出频率达到50Hz时,才可切换至电网。切换时,当Q11断开前,必须将变频器输出置零,而且Q11和Q12通过硬件连锁以保证不会同时闭合。在本系统中,将变频器8号多机能输入接点设置为“外部自由运转停止”功能用于切换时保证变频器输出为零;25号多机能输出接点设置为“0Hz信号”、28号多机能输出接点设置为“50Hz信号”供系统起动和切换时检测,输出接点输入PLC通过软件连锁,反馈至变频器输入接点。PLC保证变频器不会同时带动两台风机。风机起动、切换过程如图3所示。
2?4调试过程
在调试过程中发现,切换时由于接触器释放和吸合存在着的延时,电机的转速会随着负载的不同而下降,这使电机切换至电网时产生电流冲击。在这种情况下,对不同负载的风机的切换频率进行了不同的设置,令切换频率均大于50Hz,惯量小的负载切换频率设置高一些,惯量大的负载设置小一些,通过切换时检测电流设置相应的切换频率,使每台风机切换时的冲击电流能够控制在2倍以内,小于原先的Y-Δ起动方式。并且利用变频器调节风机的转速,很好地解决了棉花的堵塞问题。
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